1、項(xiàng)目概況
江西某油墨生產(chǎn)企業(yè)主要生產(chǎn)醇溶性油墨,生產(chǎn)廢水中含有較高的COD、苯酚、鹽分、色度等。因生產(chǎn)廢水中含有對(duì)微生物有毒有害物質(zhì),難以直接采用生化工藝處理。環(huán)保部門要求該企業(yè)生產(chǎn)廢水經(jīng)過(guò)處理后達(dá)到《油墨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25463—2010)中新建企業(yè)水污染物排放濃度限值后排入附近河流。
生產(chǎn)廢水來(lái)自多個(gè)車間,其中生產(chǎn)紫色原車間因需要苯酚作為催化劑,故產(chǎn)生的廢水中含有大量苯酚。其余車間生產(chǎn)廢水中不含苯酚,因此將不同車間廢水進(jìn)行分類收集。企業(yè)生產(chǎn)廢水分為含苯酚廢水、其他生產(chǎn)廢水以及生活污水。該工程設(shè)計(jì)處理水量為100m3/d。各類廢水水量、水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)見表1。
2、工藝流程
廢水處理工藝流程如圖1所示。
①由于企業(yè)產(chǎn)污環(huán)節(jié)、產(chǎn)污量不同,按照產(chǎn)生的廢水水質(zhì)分為含苯酚廢水、其他生產(chǎn)廢水以及生活污水。
②含苯酚廢水中苯酚、COD、含鹽量以及色度均較高,其他生產(chǎn)廢水不含苯酚,含鹽量較低,但含有一定色度。
③兩股生產(chǎn)廢水均含有較高的色度,由于生化處理對(duì)色度去除能力有限,無(wú)法滿足出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),因此需要聯(lián)合預(yù)處理工藝去除色度。
④對(duì)于含苯酚廢水,常見處理工藝有吸附法、混凝法、生物法、化學(xué)氧化法等。由于該工程中苯酚含量較高,會(huì)使活性污泥微生物產(chǎn)生嚴(yán)重的中毒現(xiàn)象,造成生化系統(tǒng)癱瘓,因此需聯(lián)合預(yù)處理工藝降低苯酚濃度。
⑤生產(chǎn)廢水含鹽量較高,會(huì)對(duì)活性污泥微生物產(chǎn)生抑制甚至導(dǎo)致死亡。目前針對(duì)高含鹽量廢水,主要處理工藝有反滲透(RO)、納濾(NF)、多效蒸發(fā)器、機(jī)械式蒸汽再壓縮(MVR)以及電滲析等。一般要求進(jìn)入生化系統(tǒng)的含鹽量不高于5000mg/L。含苯酚廢水的含鹽量已經(jīng)遠(yuǎn)超該限值,因此需先進(jìn)行除鹽處理。
⑥對(duì)于含苯酚廢水,采用活性炭+Fenton氧化+混凝沉淀+三效蒸發(fā)的預(yù)處理工藝來(lái)降低苯酚、色度、含鹽量以及部分COD等,以滿足后續(xù)生化處理需求;對(duì)于其他生產(chǎn)廢水,采用活性炭降低色度。經(jīng)過(guò)預(yù)處理后的廢水仍含有較高的COD、氨氮以及少量的苯酚,再采用UBF+A/O+接觸氧化工藝進(jìn)一步處理。
3、主要構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)
3.1 脫色1池/脫色2池
脫色1池和脫色2池主要通過(guò)吸附去除廢水中的色度。向池體中投加活性炭,并在池底均勻布設(shè)穿孔預(yù)曝氣裝置使活性炭與廢水充分混合,提升吸附效率。含苯酚廢水通過(guò)脫色1池后不僅能去除色度,還去除了一部分苯酚。通過(guò)試驗(yàn)得出活性炭最佳投加量為脫色1池8g/L,脫色2池3g/L。由于含苯酚廢水的pH較高,通過(guò)試驗(yàn)得出最適吸附pH為6~7,對(duì)苯酚去除率約70.95%,因此需在脫色1池中投加酸與含苯酚廢水進(jìn)行中和。企業(yè)油墨分批次生產(chǎn),其生產(chǎn)廢水為間歇排放,因此脫色1池設(shè)計(jì)最大流量為5m3/h,脫色2池設(shè)計(jì)最大流量為10m3/h。
脫色1池與脫色2池合建,脫色1池有效容積5m3,脫色2池有效容積10m3,半地上鋼筋混凝土加玻璃鋼防腐結(jié)構(gòu)。脫色1池配有2臺(tái)污水泵(1用1備)、1套pH計(jì)、2臺(tái)酸投加泵(1用1備),污水泵流量為5m3/h,揚(yáng)程為100kPa,加酸泵流量0~50L/h;脫色2池配有2臺(tái)污水泵(1用1備),污水泵流量為10m3/h,揚(yáng)程為100kPa。脫色1池與脫色2池共用1套曝氣攪拌設(shè)備,配有2臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)(1用1備),風(fēng)量為1.0m3/min,風(fēng)壓40kPa。
3.2 Fenton氧化池
經(jīng)過(guò)活性炭吸附的含苯酚廢水中仍含有較高濃度的苯酚。由于使用超聲波氧化廢水中的苯酚去除效率并不理想,在實(shí)際工程中采用過(guò)氧化氫單獨(dú)處理較為復(fù)雜且會(huì)產(chǎn)生二次污染,而使用Fenton氧化法能在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到較高的去除率,操作簡(jiǎn)單、設(shè)備投資較少且不會(huì)產(chǎn)生二次污染,因此,預(yù)處理采用Fenton氧化進(jìn)一步降低苯酚含量。通過(guò)試驗(yàn)得出FeSO4最佳投量為8g/L、H2O2為24mL/L、pH為3,去除率約93.28%。脫色1池出水pH為6~7,因此需加酸調(diào)節(jié)pH。
Fenton氧化池為半地上鋼筋混凝土加玻璃鋼防腐結(jié)構(gòu),分2格,單格有效容積2.5m3,總有效容積5m3,水力停留時(shí)間2h,芬頓試劑分別通過(guò)硫酸亞鐵投加泵和雙氧水投加泵從對(duì)應(yīng)的溶藥罐向第一格反應(yīng)池投加。反應(yīng)池為全混流型,2格,第一格速度梯度為470s-1,第二格速度梯度為50s-1,兩格之間通過(guò)穿孔墻連接。池內(nèi)通過(guò)葉輪式搪瓷玻璃攪拌器進(jìn)行攪拌,使芬頓試劑與廢水充分混合反應(yīng)。配有2臺(tái)污水泵(1用1備),污水泵流量為5m3/h,揚(yáng)程為100kPa;1套pH計(jì);2臺(tái)酸投加泵(1用1備),2臺(tái)硫酸亞鐵投加泵(1用1備),2臺(tái)雙氧水投加泵(1用1備),投加泵流量0~50L/h;2套葉輪式搪瓷玻璃攪拌器,功率為0.55kW;3個(gè)溶藥罐,體積為1m3,每個(gè)溶藥罐配有攪拌機(jī)。
3.3 混凝沉淀池
含苯酚廢水經(jīng)Fenton氧化后,懸浮物濃度較高,經(jīng)過(guò)混凝沉淀去除膠態(tài)氫氧化鐵,進(jìn)一步降低廢水中的污染物濃度。通過(guò)試驗(yàn)得出最佳投藥量:PAC為300mg/L,PAM為5mg/L。
混凝沉淀池為半地上鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),總有效容積為27.9m3,混凝區(qū)水力停留時(shí)間為1.5h,沉淀區(qū)水力停留時(shí)間為4h。配有2臺(tái)污水泵(1用1備),流量為5m3/h,揚(yáng)程為100kPa;1套pH計(jì);2臺(tái)堿投加泵(1用1備),2臺(tái)PAC投加泵(1用1備),2臺(tái)PAM投加泵(1用1備),投加泵流量0~50L/h;1套葉輪式搪瓷玻璃攪拌器,功率為0.55kW;3個(gè)溶藥罐,體積為1m3/個(gè),每個(gè)溶藥罐配有攪拌機(jī)。
3.4 三效蒸發(fā)器
混凝沉淀池出水中含鹽量仍較高,不利于后續(xù)生化處理。采用三效蒸發(fā)器除鹽,具有節(jié)能、運(yùn)行過(guò)程自動(dòng)化、技術(shù)成熟穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),且所需蒸汽可由企業(yè)的生物質(zhì)鍋爐提供,蒸汽來(lái)源較為便利。三效蒸發(fā)器對(duì)廢水含鹽量的去除率達(dá)到99%,其出水含鹽量約300mg/L,達(dá)到了生化處理要求。
三效蒸發(fā)器的一效材質(zhì)為鈦,二效和三效材質(zhì)為不銹鋼,設(shè)計(jì)處理能力為3t/h。加熱器換熱面積65m2,列管直徑38mm,管壁厚1.5mm;蒸發(fā)室尺寸?1300mm×3000mm,壁厚1.5mm,蒸發(fā)室體積為4.5m3;預(yù)熱器換熱面積為10m2,列管直徑38mm,管壁厚1.5mm;冷凝器換熱面積為95m2,列管直徑25mm,管壁厚1.5mm;結(jié)晶罐尺寸?1500mm×2000mm,壁厚6mm,體積為3.5m3;另配有1臺(tái)襯四氟離心機(jī)、3臺(tái)強(qiáng)制循環(huán)泵、2臺(tái)逆流泵、1臺(tái)進(jìn)出料泵、1臺(tái)冷凝水泵、1臺(tái)真空泵、1個(gè)安全閥、1個(gè)減壓閥、3個(gè)真空表、3個(gè)溫度表。其中強(qiáng)制循環(huán)泵流量為600m3/h,揚(yáng)程為30kPa;逆流泵流量為5m3/h,揚(yáng)程為200kPa;進(jìn)、出料泵流量為5m3/h,揚(yáng)程為200kPa;冷凝水泵流量為5m3/h,揚(yáng)程為200kPa;真空泵流量為280m3/h,功率為7.5kW。
3.5 調(diào)節(jié)池
經(jīng)過(guò)三效蒸發(fā)處理后的含苯酚廢水、經(jīng)過(guò)活性炭吸附后的其他生產(chǎn)廢水與生活污水一同匯入調(diào)節(jié)池均質(zhì)均量,并在池底均勻布設(shè)穿孔預(yù)曝氣裝置進(jìn)行曝氣。在當(dāng)?shù)貥O端最低氣溫(-5℃)下,活性污泥吸附能力以及有機(jī)物降解效率降低,甚至硝化反應(yīng)中斷,使出水氨氮增高。經(jīng)過(guò)三效蒸發(fā)后的出水水溫較高,與另外兩股廢水進(jìn)行充分混合,可使低溫季節(jié)后續(xù)生化系統(tǒng)也能達(dá)到較好的生化處理效果。在極端最低氣溫下,可通過(guò)提高溶解氧濃度、增加混合液回流比以及降低污泥負(fù)荷等方式強(qiáng)化生化處理效果,也可通過(guò)投加化學(xué)藥品強(qiáng)化污泥絮凝效果,增加微生物與污染物的反應(yīng)面積與時(shí)間。另外,該工程設(shè)計(jì)出水水質(zhì)遠(yuǎn)低于排放標(biāo)準(zhǔn),也可在一定程度上確保極端最低氣溫下出水達(dá)標(biāo)。
調(diào)節(jié)池為半地上鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積120m3,水力停留時(shí)間24h。配有2臺(tái)提升泵(1用1備),流量為10m3/h,揚(yáng)程為200kPa。配有2臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)(1用1備),風(fēng)量為2.0m3/min,風(fēng)壓40kPa。
3.6 UBF反應(yīng)器
UBF反應(yīng)器結(jié)合了UASB與AF的優(yōu)點(diǎn),下部是由高濃度污泥顆粒組成的污泥床,上部是填料以及附著在填料表面的生物膜。由于中間有填料層存在,使得反應(yīng)器中厭氧活性污泥能維持較高的濃度,增強(qiáng)反應(yīng)器對(duì)苯酚等有毒物質(zhì)的耐受能力,且填料層的存在還能很好地解決傳統(tǒng)UASB反應(yīng)器的跑泥問(wèn)題,與厭氧生物濾池相比,還能減少填料層高度。UBF的這些特點(diǎn)使其非常適合高濃度廢水處理。
UBF為地上鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積180m3,水力停留36h;設(shè)計(jì)進(jìn)水流量5m3/h,設(shè)置內(nèi)循環(huán),水量為進(jìn)水量的2倍;容積負(fù)荷2.334kgCOD/(m3·d);上升流速0.76m/h;內(nèi)置填料的水力負(fù)荷0.26m3/(m3·d)。配有1套脈沖布水系統(tǒng)、1套高效三相分離器、58m3組合填料、1套填料支架、1套水封罐、1套電磁流量計(jì)、2臺(tái)內(nèi)循環(huán)泵(1用1備),其中內(nèi)循環(huán)泵流量為20m3/h、揚(yáng)程為200kPa。
3.7 A/O池
廢水經(jīng)UBF處理后,流入A/O池進(jìn)行進(jìn)一步的生化處理。A池分2格,內(nèi)設(shè)1套推流器以防污泥沉積。O池分3格,在池底均勻布設(shè)穿孔預(yù)曝氣裝置進(jìn)行曝氣。在出水口設(shè)置回流泵,混合液回流比控制在100%~200%,污泥回流比控制在50%~100%,A池溶解氧控制在0.2~0.4mg/L,O池溶解氧控制在2~4mg/L,污泥濃度為3000mg/L。
A/O池為地上鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積150m3,其中A池30m3,停留時(shí)間6h;O池120m3,停留時(shí)間24h。配有1套曝氣系統(tǒng),2臺(tái)回流泵(1用1備),回流泵流量為25m3/h,揚(yáng)程為100kPa;2臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)(1用1備),風(fēng)量為2.28m3/min,風(fēng)壓53.9kPa。
3.8 沉淀池
利用平流沉淀池將A/O池出水中帶出的部分活性污泥進(jìn)行沉淀,一部分沉淀污泥回流到A池,另一部分進(jìn)入污泥濃縮池。沉淀池為地上鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積30m3,停留時(shí)間6h,表面負(fù)荷0.8m3(/m2·h)。配有1臺(tái)污泥泵,流量5m3/h,揚(yáng)程100kPa。
3.9 接觸氧化池
為了保證出水水質(zhì)滿足標(biāo)準(zhǔn),采用接觸氧化池進(jìn)一步處理廢水中的污染物。接觸氧化池為半地上鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積60m3,停留時(shí)間12h。配1套填料支架、40m3組合生物填料,規(guī)格為?150mm×80mm,容積負(fù)荷0.4kgBOD5(/m3·d),填料距底面0.5m,填料層高2m,污水與填料接觸時(shí)間為8h;1套曝氣系統(tǒng),在池底均勻布設(shè)60個(gè)微孔曝氣裝置,服務(wù)面積為0.33m2/個(gè),通氣量1.1m3(/h·個(gè)),氣水比13∶1。配有2臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)(1用1備),風(fēng)機(jī)風(fēng)量1.6m3/min,風(fēng)壓31kPa。
3.10 二沉池
接觸氧化池出水含有一定量老化脫落的生物膜,自流進(jìn)入二沉池后生物膜沉淀,可降低出水懸浮物濃度。二沉池的底泥泵入污泥濃縮池處理。二沉池為半地上鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積30m3,停留時(shí)間6h,固體通量72kg/(m2·h)。配有1臺(tái)污泥泵,流量5m3/h,揚(yáng)程100kPa。
4、運(yùn)行效果
該工程于2019年6月開始調(diào)試,經(jīng)過(guò)4個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試后,系統(tǒng)能夠穩(wěn)定運(yùn)行。活性炭+Fenton氧化+混凝沉淀+三效蒸發(fā)組合工藝對(duì)含苯酚廢水的預(yù)處理效果見表2。由表2可看出,經(jīng)過(guò)預(yù)處理后苯酚與含鹽量已不會(huì)影響后續(xù)生化處理中活性污泥的活性。生化處理系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行后,對(duì)各主要構(gòu)筑物進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)結(jié)果見表3。
由表3可知,該生化處理組合工藝對(duì)COD、NH3-N以及苯酚的去除率分別達(dá)到98.24%、92.55%、98.60%,最終出水水質(zhì)優(yōu)于《油墨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25463—2010)中新建企業(yè)水污染物排放濃度限值要求。
5、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
該工程總投資為314.75萬(wàn)元,運(yùn)行成本為27.30元/m3,運(yùn)行費(fèi)用主要為蒸汽費(fèi)和藥劑費(fèi),其中電費(fèi)2.41元/m3、藥劑費(fèi)10.26元/m3、蒸汽費(fèi)14.63元/m3、人工費(fèi)2元/m3。
6、結(jié)論
將不同種類的油墨生產(chǎn)廢水進(jìn)行分類收集、分類處理,可在一定程度上降低廢水處理費(fèi)用。選用活性炭聯(lián)合芬頓氧化的預(yù)處理工藝降低廢水中的苯酚和色度,以三效蒸發(fā)降低含鹽量,可最大程度地降低對(duì)后續(xù)生化處理的影響。三效蒸發(fā)出水可使調(diào)節(jié)池內(nèi)水溫在冬季也能維持在一定的范圍內(nèi),保證后續(xù)生化處理的正常運(yùn)行。生化處理采用UBF作為厭氧反應(yīng)器,能有效降低廢水中苯酚的含量。UBF相對(duì)于厭氧生物濾池減少了填料層的高度,相比于UASB降低了活性污泥的流失量,可使反應(yīng)器內(nèi)保持較高的微生物量。后續(xù)的A/O工藝和接觸氧化池具有較好的去除COD、氨氮效果。該企業(yè)的生產(chǎn)廢水最終以較低的運(yùn)行成本實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)排放,可為同類企業(yè)的廢水處理提供參考。
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